近日,大庆炼化公司润滑油厂3万吨/年白油加氢装置顺利投产,产品为化妆品级和食品级白油。
润滑油厂白油装置以HVIH2、HVIP6、VHVI10润滑油基础油为主要原料,经过高压加氢,可生产各种牌号的化妆级和食品级白油,可用做模具的脱模剂、食品加工机械润滑剂、面霜防晒油等化妆品基础油等。
目前国内食品级白油市场价格走势良好。炼化公司为增加产品市场占有率,丰富产品类型,提高整体竞争力和效益,组织白油装置投产。
白油装置2014年停工。停工后装置设备内的白油没有完全退出,用于管线保护,检修打开管线后发现防腐效果很好。
接到公司开工指令后,润滑油厂立即对需要检修的隐患设备进行梳理统计,清点库存,并充分修旧利旧,降低检修成本。两级技术人员利用15天时间,认真完成设备检修任务,包括反应器R101、R102检验、高压换热器E101、E102、E103、高压分离器V102、V103检修、原料缓冲罐V101检修等。同时加强设备检测,针对反应器R101、R102设备外防腐层锈蚀严重等情况,对设备外壁打磨除锈彻底,重新刷漆,确认100%检测合格,确保设备安全运行。
操作人员的技能水平是装置投产的重要因素。因公司结构调整,原白油装置操作仅乘5人,面对人力急缺现状,异构脱蜡车间员工主动承担开工重任。他们总结、借鉴、学习以往开工经验,认真编制开工操作卡,并通过考试来检验学习效果,力求每一名操作都达到“掌握操作步骤、精准执行方案、牢记应急处理”的标准。开工过程中分工明确、责任到岗到人,将设备调整到最优状态,为安全开工奠定坚实基础。
白油加氢精制反应压力越高,精制效果越好。4月9日,白油装置进入气密试压操作阶段,气密质量将直接影响到该装置能否正常投产。气密检查中,专业厂领导紧盯现场,车间技术干部实际检测,班组员工不放过任何一个死角,织成一张“三级检查网”。引油的过程中,全员做到“人随油走”,油到哪里人到哪里,确保每段流程、每条管线受控。
4月13日,白油装置开工完毕,进入正常生产状态。截至17日6时,1#食品级白油产品质量合格。
第354期
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